孔板流量计发展状况
差压计精度得到大幅度提高
自从微机技术引入仪表后,孔板流量计的技术水平得到了新的提高。公司生产的ABGGP智能差压变送器,具有0.1级的精度,而且开平方运算是由差压变送器中的单片机完成的。按式(2)的计算方法,在流量为10%FS时,其差压测量的不确定度为流量测量值的3.3%,即
引入完整的修正技术
流出因数C的修正
为了保证10%FS流量测量点的测量精度,还必须将流量公式中当作常数而实际上有一些变化的因素予以修正。国家标准GB/T2624-93《流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘利管测量充满圆管的流体流量》为流出系数C的修正提供了实用的方法。在下面的例子中,在整个流量测量范围内选10个典型流量测量点qn,并计算出各点的雷诺数,查表得到各点的C值,然后用式(3) 计算出各点的C修正因数Kα:
式中:Cn— 各典型测量点流出因数; Co— 流量计满度流出因数
然后,将两组数据填入FC6000型智能流量演算器的菜单第55~74项,由计算机完成修正,对于q1~q10之外的各点采用线性内插法得到Kα。
ε的修正
ε修正在计算机中也是容易实现。在FC6000智能仪表中,根据ISO5167规定,常用取压方式的ε计算采用式(4):
式中:△p— 当前孔板输出差压; p1—孔板入口端流体压力; k—(气体)流体等熵指数
由此计算结果并按式(5)得到流束膨胀因数的修正因数Kε:
式中:εd— 设计状态气体流束膨胀因数
具体操作时,将β、△pmax、p1、k和εd填入菜单,通过面板操作写入FC6000的内存中,仪表每个采样周期将采得的差压信号(相对值)与△pmax相乘得到△p,进而计算出ε和Kε,并在副数据第09项中显示出来。下面举例中的Kε就是从FC6000中调出的数据。
密度ρ1的修正
在被测流体为气体或蒸汽时,ρ1的修正是极为重要的。在FC6000中,水蒸气的密度是将密度表装入内存,通过查表可以准确地得到ρ1值,对于差压式流量计,按下式进行密度修正:
式中:Kρ— 密度修正因数; ρd— 设计状态介质密度;
压缩因数Z的修正
对于一般气体来说,Z有时不为1,所以FC6000中引入了Z的修正。
流量测量总不确定度的讨论
孔板流量计总不确定度,GB/T2624-93推荐采用式(7)估算:
在本例中: 1)式(7)中的第一项是流出因数引入的不确定度估算。由于C已进行雷诺数修正,所以按照GB/T2624-93规定,取 δc/C=±0.6% 2)第二项为ε不确定度影响估算,由于ε已进行在线修正,故δε/ε忽略不计。 3)第三项为管道内径实际尺寸偏离设计值引入的不确定度估算,由于前后直管道内壁经镗削加工,故管径误差影响忽略不计。 4)第六项是流体密度偏离设计值引入的不确定度估算。由于ρ1已进行在线补偿,而且补偿精度较高,故此项也可忽略不计。 5)第四项是孔板开孔直径尺寸偏离设计值引入的不确定度估算。根据有关标准,取δd/d=±0.07% ,当β=0.5时,第四项为(0.15%)2。 6)第五项是差压变送器引入的不确定度估算。在10%FS测量点,按前面的计算得: δ△P/△P=3.3% 所以△qm/qm=±[(0.6%)2+(0.15%)2+(3.3% )2]1/2=±3.36% 换算到引用误差即为±0.336%FS。 7)除了上述各项之外,还得考虑流量二次仪表的不确定度。根据上海宝科仪表的研究所的说明书,FC6000型智能流量演算器误差极限为±0.2%FS,按均方差方法计算系统不确定度为:
es=±[(0.336%)2+(0.2%)2]1/2FS =±0.39%FS
显然,这样的不确定度是可以接受的。