差压式流量计“空跳”分析
压式(孔板、喷嘴)流量计因其设计规范、简单牢固,一致性好,不需实流标定诸多优点被广泛用作贸易结算流量计。在实际使用过程中,经常会出现“空跳”现象:即指用户(需方)在没有负荷的情况下,作为贸易结算的差压式流量计依然在走字,使用户蒙受不必要的损失。下面就“空跳”的原因进行实例分析并提出解决办法。
阀门不严
这是一个简单、经常出现却令人十分烦恼的问题。
总阀门不严
指总阀门长期使用后,由于磨损或腐蚀等原因造成总阀门关不严,导致慢泄漏。
解决方法:①对于能更换阀门的尽量更换。② 因连续生产不能停汽的根据现场情况,将差变零点调至0mA,用标准器重新调校差变几个检定点,达到合格为止。
导压管泄漏
即负压侧导压管泄漏,正压侧泄漏会使供方蒙受损失,也应予以关注。
例1.某煤气用户采用标准孔板节流装置带开方积算器。在未用煤气情况下走字100m3/h。查差变正常,整套仪表在完全切除差压信号后正常,查总阀门正常。判断为负压侧泄漏。从截止阀、三组阀及差变连接阀依次加生料带、四氟垫后,仪表完全正常。可以推断,负压侧泄漏会使正常用汽示值高出标准值,作为需方对用汽量勤于观察,掌握本单位的用气负荷,对出现的异常负荷情况报告有关部门,以便及时解决。气体的慢泄漏与水蒸汽、水不同,往往不易察觉出来。加强巡检及日常维护及分析是至关重要的。
静压影响
此例常见于DDZ-Ⅱ压变仪表,对于DDZ-Ⅲ型仪表因其静压影响较弱而少见,根据JJG640-94规定:应分别加25%和100%公称压力,测其零点变化。在实际工作中,经常采用加工作静压,这种方法在产品说明书中经常推荐采用。具体操作方法是:在检定完毕后,先开平衡阀,再开正压阀,送正负压室工作压力,通过调整零点克服静压影响。
例2.某蒸汽用户,现场安装条件符合要求,但是其总阀门在节流装置以前。在DDZ-Ⅱ差变检定完毕后,先开平衡阀,再开正压阀,送正负压室0.65MPa工作压力。此时差变零点为-0.165mA,调差变零点上移至检定时数值+0.030mA,完毕后,将仪表投入运行。当用户停汽一段时间后,智能流量积算仪走字。
解决方法:①条件具备者尽可能采用规程上规定的静压值进行静压试验。②不方便时加工作静压也未尝不可,加工作压力调整静压螺钉来克服静压影响。在静压螺钉调过后,用内六角扳手将差变容腔内膜盒连接C型簧片与引出轴松开,使膜盒处于自然放松状态,然后再拧紧,重新检定一遍。③这一实例还有另一个原因:即总阀门在节流装置以前安装。当停汽后,管道内因蒸汽逐渐冷凝成水而压力逐渐降低,至使加工作静压的外部条件发生了变化。如果总阀门在节流装置以后安装,当总阀门关闭后,管道内虽然也会有冷凝水出现,但管道中压力自始至终会同主管道相同,这时通过调整零点克服静压是完全可行的。④对于连续用气且压力较为稳定的用户,通过加工作压力调整零点克服静压也未尝不可。