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腰轮流量计换向阀漏失对检定的影响
发布时间:2010-12-20 08:59 浏览次数:

腰轮流量计换向阀漏失对检定的影响

用体积管检定流量计的原理是利用两检测开关间标准容积(3年检定1次)作为标准,检定介质在泵压作用下推动弹性橡胶球在标准管段内移动,分别触发检测开、关向频率计数器发出开、关信号,累计被检流量计在此区间内所发出的脉冲信号,将标准状态下的容积值经过温度、压力修正后得到Vifpf,通过式(1)可求出流量计系数MF。

    MF=Vifpf/NK

    式中 MF — 流量计系数;
         Vifpf— 现场温度、压力下的标准容积值,m3
         N — 被检流量计体积脉冲数;
         K — 脉冲系数,一般取1。

    从式(1)中可以看出,在温度、压力不变的情况下,影响流量计系数MF的主要因素是流量计脉冲数N。N的取值取决于走球时间和关门信号时间。一般弹性橡胶球与标准管段内径相比有2%~4%的过盈量,检定介质在其前后的漏失量小于总体积的0.006%即容积为1000L的标准管段只有0.06个脉冲数误差,因此关键取决于换向阀柱塞密封程度。如果单侧阀体产生漏失,走球时间就会延长,导致累计脉冲数增多,流量计特性曲线下移,以现场一台DN150、编号为971213的流量计为例,在与储油罐数据比对中,每外输1000m3原油,流量计与储油罐相比总有4~5m3的差量,其它流量计也相应出现负误差。为此,请有关人员到现场检定,得出该流量计系数为0.9994。检查流程无误后,对脉冲数进行分解,结果是正程比反程多7~10个脉冲数(LJG-22型体积以正反程为一组数),经检查,发现正程阀体漏失。对体积管扫线后拆开阀腔检查,发现密套缸“O”形密封圈损坏,造成原油串流。更换密封圈,并对阀体进行清洗,重新安装,通油检定得出流量计实际系数为1.0052。经精度修正器调整合格后,流量计在使用中与油罐比对差值减小到正常范围。检定结果见表1。

    表1 流量计比对差值检定结果

检定次数
流量(m3/h)
正程脉冲
反程脉冲
累计脉冲
正反差值
流量计系数
第一次检定
105
997
990
1987
7
0.9998
 
999
989
1988
10
0.9992
 
998
990
1988
8
0.9992
第二次检定
(3个月后)
110
989
987
1976
2
1.0054
 
989
988
1977
1
1.0049
 
989
987
1976
2
1.0054

    注 Vifpd=1986.506,MF1=0.9994,Vifpf=1986.771,MF2=1.0052。

    在腰轮流量计检定中要随时监测体积管正、反程脉冲的变化,尤其在流量大于150m3/h时,要密切注意四通阀双侧柱塞连杆是否到位,双向行程差是否小于3个脉冲数。对三位四通电磁阀、齿轮油泵、溢流阀等关键部件要定期进行维护保养,更换柱塞密封胶皮垫和液压油,防止产生液压冲击和气穴现象,使整个换向密封系统处于良好的工作状态。

 
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